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    南川東勝火電廠75t/hCFB鍋爐燃燒調整總結

    欄目:燃燒與運行 發(fā)布時間:2018-08-22

       摘要:關鍵詞 過量空氣系數(shù) 回料器 熱效率

    前言

        南川東勝火電廠目前投運的75th鍋爐為中壓參數(shù)的CFB鍋爐。該爐是東方鍋爐集團(股份)有限公司在總結了國內外CFB鍋爐產品經驗的基礎上生產的帶有中溫分離回料系統(tǒng)的CFB鍋爐,鍋爐于1998531日通過72小時試運行,并開始商業(yè)運行。本文為該爐的燃燒調整試驗后的經驗總結。

        2  鍋爐設計性能及結構簡介

        2鍋爐規(guī)范

        鍋爐型號  DG75382—8

        設計燃料  南川半溪無煙煤

        額定蒸汽流量  75th

        額定蒸汽壓力  382MPa

        額定蒸汽溫度450℃

        給水溫度150℃

        一次風溫  210℃

        二次風溫  192℃

        排煙溫度  14113℃

        鍋爐熱效率  8762

        脫硫效率80

        鍋爐保證效率85

        2設計燃料和石灰石特性

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      2鍋爐布置特點

      鍋爐為平衡通風,露天塔式布置,中溫旋風分離器,全鋼結構爐架,自然循環(huán)汽包爐;燃料和石灰石由鍋爐前墻送入爐膛;一、二次風分別通過各自的空氣預熱器預熱。

      24燃燒系統(tǒng)特點

      燃燒系統(tǒng)由爐膛、中溫分離器以及”J”閥回料器等組成。送風方式為分級送風,一次風的一部分作為播煤風;回料器由羅茨風機供風。鍋爐采用木炭在爐膛布風板床面上點火,同時配備了床上油槍點火系統(tǒng)。燃料經爐前的風力播煤機送入爐膛。經中溫分離器分離下的細灰通過廠閥回料器送回爐膛再燃燒。爐渣通過爐膛底部排渣管定期排放。鍋爐系統(tǒng)布置示意圖見圖1

        3  冷態(tài)試驗

        為了全面了解鍋爐的情況,除進行常規(guī)的檢查以及一、二次風量和給煤、石灰石量等的標定處,還進行了其它一些冷態(tài)試驗。

        3鍋爐布風板布風均勻性試驗

        在測量了布風板阻力特性后,爐膛布風板上均勻地鋪上400mm500mm兩種厚度的料層,為了更接近運行的實際情況,取堆積比重約有103tm3的鄰爐爐渣作為物料。物料加入后啟動一次風機,風量由小到大,直至物料呈流化狀態(tài),同時觀察爐內各處物料的流化情況,最后突然停風觀察床面形態(tài)。

        鍋爐原設計采用“7”字形定向風帽,由于風帽出口直徑及風帽布置節(jié)距等問題,床面物料分布均勻性較差。將定向風帽改為蘑菇形風帽后,床面物料分布均勻性較改前大大改善。布風板空板阻力和料層阻力特性見圖2和圖3

      3回料器調整

      回料器是循環(huán)流化床鍋爐的一個重要部件,回料器的工作狀態(tài)直接影響鍋爐的運行。因此,在鍋爐未投運前,應先進行回料器的運行觀察。在回料器內還安裝了若干溫度和壓力測點,以便監(jiān)視鍋爐熱態(tài)時回料器的運行狀態(tài)。總結以前回料器的運行經驗,在回料器布風板上增設了排渣管,以便及時排出回料器內的雜物或焦塊。

        3給煤、給石灰石量標定

        為了便于全面掌握鍋爐運行時的狀態(tài)以及脫硫計算,進行了給煤、給石灰石量標定。

        4  啟動運行

        4流化狀態(tài)觀察

        每次冷爐啟動前,為了解物料的流化狀態(tài),在爐膛布風板上先均勻地鋪上約330mm厚的爐渣。啟動風機使物料呈臨界流狀態(tài),觀察床面物料流化均勻性,為正式點火作準備。

        4烘爐

        為滿足鍋爐冷態(tài)啟動的升溫要求,鍋爐點火前先在爐膛內加木材燃燒烘爐。根據不同情況,烘爐時間一般為46小時。

        4點火

        鍋爐達到溫升要求后投入木炭升溫,然后投煤運行一段時間后,再投入回料器使鍋爐達到穩(wěn)定運行。

        5鍋爐運行控制

        5風量控制

        鍋爐實際運行中,一次風所占比例約為50%;二次風占比例約為30%;播煤風占比例約為18%,其余為回料風。

        5床壓控制

        在鍋爐運行過程中表明,較高的風室風壓,鍋爐運行也較穩(wěn)定。因此,在實際運行中,盡可能地提高風室風壓,也就是增加爐內物料的保有量。一般風室風壓維持在10000Pa——l1000Pa

        5床溫控制

        因在鍋爐設計時考慮投入石灰石進行脫硫。而最佳脫硫溫度為870℃左右,因此脫硫時床溫控制在900℃以下。

        5回料量控制

        實際運行中,要想維持床溫,回料器必須排放部分回料灰。目前電廠將排放回料灰作為調控鍋爐運行的一個手段。

        5石灰石利用率

        電廠目前用于脫硫的石灰石粒度較粗,粒度篩分分布圖見圖4。從圖中可以看出,2mm以上粒徑的約占35%,15mm以上約占50%。此粒度分布的石灰石直接從采石場進料,若電廠將石灰石重新破碎達到設計要求,成本將增加一倍多。目前石灰石利用率為60%左右,大量被煅燒后的石灰石從爐底排出。

        6  燃燒調整

        6過量空氣系數(shù)調整

        由于分離器工作溫度與設計溫度有一些偏差,實際溫度高于設計溫度。若上二次風量過大會提高爐膛上部溫度,也使分離器工作溫度提高。因此,在調整過量空氣系數(shù)前的實際運行中,為了控制分離器的工作溫度,盡量減少風量,特別是二次風量。尾部煙氣中的過量空氣系數(shù)也因此而偏低。為解決這一問題,除增加部分高溫省煤器受熱面外,適當提高下二次風量,并降低上二次風量。調整前實測的煙氣中含氧量僅為23%,甚至更低。調整后煙氣中含氧量控制在45%左右。經過過量空氣系數(shù)的調整,鍋爐的機械不完全燃燒熱損失和化學不完全燃燒熱損失大為降低。

        通過調整表明,在保持同樣的過量空氣系數(shù)的條件下,投上二次風對燃燼是有利的。

        通過燃燒調整,在額定負荷下,鍋爐熱效率可達87%以上。

        6鍋爐低負荷試驗

        考慮到電廠夜間可能出現(xiàn)的壓負荷運行情況,對鍋爐不投油低負荷穩(wěn)燃進行了試驗。試驗結果表明,在停投一臺給煤機的情況下,鍋爐能夠在50%額定負荷以下穩(wěn)定運行,蒸汽參數(shù)滿足設計值。

        6鍋爐超負荷試驗

        鍋爐在110%額定負荷能正常穩(wěn)定的運行,電廠最高超負荷運行負荷達85t/h左右。

        64爐內脫硫試驗

        鍋爐燃用的煤種是含硫量較高的無煙煤,煤中硫的應用基含量高達38%。為達到煙氣排放標準,必須進行煙氣脫硫,該爐采用的脫硫方法為加石灰石在燃燒過程中脫硫。電廠實際采用的石灰石的CaCO3含量與設計值相近,石灰石粒度因成本問題較設計值偏粗。因此,脫硫試驗的CaS摩爾比較大。當CaS約為4時,脫硫效率可達到80 90%。

        除了CaS摩爾比,爐膛溫度和風量是影響脫硫效率的主要因素。當爐膛床溫超過95℃時,脫硫效率明顯下降。若過量空氣系數(shù)太低,試驗中α約為11時,脫硫效率也明顯受到影響。

        7  存在的問題及分析

        7回料器放灰

        目前鍋爐運行過程中,必須通過回料器排放部分分離灰,否則床溫無法維持。由于影響爐膛密相區(qū)熱平衡的因素較多,除設計因素外,有些因素是實際運行過程中產生的,如燃料種類和燃料粒度變化等。

        7排煙溫度

        現(xiàn)在鍋爐在額定負荷下運行時,排煙溫度高于設計的14113℃。從對流受熱面各處煙溫分布看,在旋風分離器入口處煙溫就偏高。因此,排煙溫度偏高實際上是分離器前對流受熱面?zhèn)鳠嵊嬎悴粶蚀_造成。

        7磨損

        鍋爐布風板上的風帽最初采用的是“7”字形定向風帽,產生過較嚴重的磨損問題。這個問題主要是風帽出口直徑及風帽節(jié)距布置不合理引起的。若仍采用定向風帽,必須更改風帽出口直徑和風帽節(jié)距。鑒于布風板開孔節(jié)距已定,將風帽改為蘑菇形風帽可不必更換布風板。風帽更改后,風帽磨損問題基本解決。

        8結論與建議

        8鍋爐蒸汽參數(shù)

        鍋爐在50110%額定負荷范圍內,蒸汽溫度能達到設計值,蒸汽壓力由于汽機原因一般維持在3537MPa

        8鍋爐熱效率

        在試驗其間,鍋爐在各種負荷下測得的熱效率在85%以上,最高達88%左右。達到保證的85%的鍋爐熱效率。

        8排煙溫度

    就排煙溫度偏高問題,建議再增加部分低溫省煤器受熱面來降低排煙溫度。

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    龔留升(東方鍋爐集團公司 643001)

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